這是江銅(德興)鑄造公司從未做過的球墨鑄鐵產品。
面對一份來自全球最大工程設計企業——澳大利亞沃利帕森公司的一份球墨鑄鐵產品大訂單,鑄件副廠長舒治平沒法淡定下來。
2015年,鑄造行業市場低迷,開拓市場勢在必行。但接下這樣一份大規模高要求的訂單,又面臨太多挑戰。
訂單合同約定的610件渣模,交貨期僅為3個月,留給鑄造公司進行工藝摸索的時間并不多。
如此短的時間內,開發并完善一個新的工藝技術,幾乎是一項不可能完成的任務。
“以業務換技術”,鑄造公司想到了一個快速解決問題的辦法。
他們通過材料供應商的渠道,獲得了成熟的球墨鑄鐵產品木模工藝和鋼水球化操作工序,這一思路也趟出了鑄造公司快速對接市場的新路子。
同時,鑄件廠開辟出球墨鑄鐵的“綠色通道”,該產品在試制生產時,優先于其它鑄件產品的生產。“綠色通道”加快了該產品的試制進度,使員工能迅速掌握球墨鑄鐵生產工藝,從而縮短產品生產周期。
鑄件副廠長舒治平說:“我在車間待了20多年,從沒批量生產過球墨鑄鐵,鋼水的球化本就是個技術難點,高球化等級更是一塊硬骨頭,雖然有供應商提供工藝,但要消化技術還是要不斷查資料、不斷溝通,再結合車間的生產條件,確定具體的生產工藝。”
萬事開頭難。開好了頭,路就不難走,產品很快初具雛形。但試制初期,幾十件渣模底部凹槽出現類似氣孔的缺陷。
是工藝缺陷,操作失誤,還是材料問題?百思不得其解,只好從頭排查。
車間從鐵水質量著手摸底,又對樹脂固化劑加入量和加入時間進行了分析,還對造型工藝進行了排查,最終也沒有發現問題。
“底箱部位,并不影響安裝使用,為什么不填高呢?” 工藝師老涂出了個主意。
“好思路!”
經過與沃利帕森公司在國內代理商江西瑞林公司進行溝通,鑄件廠將木模凹槽部位全部貼上了厚達3mm的木板。氣孔問題迎刃而解。
氣孔問題解決了,又一個攔路虎擋在面前——球化等級不達標。
球化操作時,1.8噸的鋼包對著直徑70毫米的管子,澆注直線距離1米以上,沒有專業水準,可不是那么輕而易舉的事情。
生產之初,球墨鑄鐵的熔煉澆注難點是時間控制。球化水平是隨著時間的延長而逐步衰退的,總時長必須控制在12分鐘之內。除掉鋼水冷卻時間,實際上每箱澆注時間不足30秒。
因此,澆注只能一次性完成,不能中途停歇。
確定了澆注溫度,摸索出了鋼的溫度和產品成分,制定了爐料配比,鑄件廠編制了《球墨鑄鐵爐前操作規程》。針對渣模表面質量的要求,又對造型涂料的涂刷進行了嚴格規范,最終形成了《渣模造型操作要點》。
一波未平,一波又起。渣模進入批量生產時,表面氣孔現場再次出現。“從工藝源頭找原因,時間必須快。”
鑄造工藝涉及的面太廣,表面氣孔產生的原因是天氣潮濕導致,還是樹脂固化劑超標,或是鋼水和涂料發生化學反應?車間反復推敲生產細節,追索問題根源。
距離交貨期越來越近,問題需要立馬解決。
“石墨涂料有問題?”技術員小陳心細,他分析說,“這兩周我跟蹤生產現場,工藝數據都在可控范圍,唯獨涂料是新進的批次,對比驗證吧?”
涂料質量決定了產品的好壞。次日渣模開箱,驗證了他的猜測。鑄造公司立馬聯系供應商,趕在國慶之前進行換貨補貨。
一波三折。產品出來了,但最后的環節讓全體制作人員剛剛松下來的一口氣,又提了起來。
瑞林公司要求渣模表面粗糙度達到50微米,所有生產出來的渣模需要拋光處理,并將由他們派出的檢驗員來總體檢驗!
但按照常規拋光進度,操作工一天只能完成8件,按照這一進度,必須加班加點。
然而,連續性高強度的作業,帶來一系難困難。先是襯板斷裂,襯板更換好了,軸承又罷工了,軸承換好沒幾天,拋頭總成又壞了……按下葫蘆起了瓢,一時間,維修人員忙得團團轉。
也就是在這種生產狀態下,2015年12月27日, 610塊渣模悉數完工。
2016年2月,用戶代表完成了全部產品的驗收。
2017年2 月,產品使用一年后用戶反饋:滿意。
回顧出口渣模開發生產的200多個日日夜夜,江銅(德興)鑄造公司40多名參戰人員感觸良多:雖然只有150萬元外銷產值的獲得,但在鑄造市場中,鑄造公司用行動驗證了自身的實力和走出去的可能性,也許,邁向更為廣闊的市場,路途并不遙遠……